在西王食品公司油脂四厂,软化锅是对物料水分、温度进行调整的重要设备,之前,经软化锅流出的高温冷凝水被输送到凉水塔降温循环使用,无形中浪费了部分热量资源。
近期,厂部通过技改,新安装冷凝水自动回收系统,将高温冷凝水直接输送到下一工段,利用冷凝水余热,对车间设备进行辅助加温,进一步减少了蒸汽消耗,降低了生产成本。
而在油脂二厂,随着生产设备的不断优化升级,给厂部降本增效工作带来了更多机会。近期厂部对运输物料的输送刮板进行了改造,由原先空中、地下联合输送物流的方式改为只在地下密闭管道中输送,缩短了三分之一的输送刮板,从而减少了物料输送距离,降低了电机负荷,达到了降本增效的目的。
与此同时,油脂二厂、三厂还对两个厂部的空压机进行技改,使之串联起来,当其中一个厂空压机出现故障时,另一个厂的空压机可以作应急使用,保障生产顺畅进行。
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